在化纖行業(yè),紡絲與聚酯的交接處均采用增壓泵來(lái)增加熔體的壓力,其傳動(dòng)裝置國(guó)際上大多采用電磁調(diào)速系統(tǒng),儀化公司的紡絲線均采用這種控制方式。該系統(tǒng)由鼠籠型交流異步電機(jī)、電磁轉(zhuǎn)差離合器、測(cè)速發(fā)電機(jī)和控制系統(tǒng)組成。
由于其機(jī)械特性較軟,所以系統(tǒng)采用了閉環(huán)控制,這樣其控制裝置就比較復(fù)雜,再加上該電機(jī)容量較大(45kW),采用了循環(huán)水冷卻,系統(tǒng)常因冷卻水的原因,造成增壓泵停車,同時(shí),冷卻水易積垢,造成內(nèi)外轉(zhuǎn)子相擦,設(shè)備停運(yùn)一段時(shí)間后,內(nèi)外轉(zhuǎn)子易銹死,維護(hù)保養(yǎng)相當(dāng)困難,所以采用先進(jìn)的變頻調(diào)速對(duì)裝置進(jìn)行改造。
原動(dòng)機(jī)在低頻5Hz連續(xù)工作時(shí),保持負(fù)載不變的情況下,其工作電流及輸出軸功率基本恒定,分別約為26A、1117kW,能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)的需要。原動(dòng)機(jī)在低頻連續(xù)工作時(shí)的溫升。A相繞組經(jīng)5h低頻試驗(yàn)溫升$t為:$t=(R2-R1)/R1@(KA+t1)=(011855-011745)/011745@(235+1513)=16199e其中:R2為低頻運(yùn)行電機(jī)溫升穩(wěn)定后A相繞組阻值;R1為環(huán)境溫度下電機(jī)未運(yùn)行時(shí)A相繞組阻值;KA為常數(shù)系數(shù)(銅芯繞組取235,鋁芯繞組取225);t1為環(huán)境溫度。試驗(yàn)結(jié)果表明,原驅(qū)動(dòng)電機(jī)的低頻溫升及轉(zhuǎn)矩完全滿足現(xiàn)場(chǎng)的要求。
改造方案。通過(guò)試驗(yàn),改造方案決定采用原驅(qū)動(dòng)電機(jī)作為變頻調(diào)速的傳動(dòng)電機(jī),這樣既節(jié)省資金又利用了原設(shè)備,保持了原增壓泵的完整性;將原電磁調(diào)速的離合器部分的電樞和磁極拆除,主動(dòng)軸與從動(dòng)軸之間采用聯(lián)軸節(jié)聯(lián)接。
驅(qū)動(dòng)變頻器采用FRENICG9S-4日本富士公司G9系列變頻器,控制部分采用NB0-14日本富士公司十四點(diǎn)可編程序控制器,使整個(gè)控制系統(tǒng)大大簡(jiǎn)化。變頻器給定由TDC-3000自動(dòng)給定,設(shè)計(jì)時(shí),還設(shè)置了手動(dòng)單機(jī)試車狀態(tài),以便于調(diào)試。
增壓泵系統(tǒng)進(jìn)行變頻改造后,效果相當(dāng)顯著,系統(tǒng)運(yùn)行可靠,節(jié)電節(jié)水可觀,更主要的是穩(wěn)定了現(xiàn)場(chǎng)紡絲線的生產(chǎn),減少了工藝排廢,僅此一項(xiàng),一年就可創(chuàng)造效益幾十萬(wàn)元。此外,大大降低了設(shè)備維護(hù)工作量,提高了生產(chǎn)力。由于裝置的成功改造,儀化三廠新上長(zhǎng)絲項(xiàng)目的增壓泵得以應(yīng)用。由此可見,采用變頻調(diào)速對(duì)現(xiàn)場(chǎng)紡絲線的增壓泵進(jìn)行改造,效益是可當(dāng)可觀的,而且是可行的,在以后新上紡絲裝置中,可推廣使用,同時(shí),在聚酯的直流調(diào)速裝置中也可廣泛推廣使用。